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九江石化實(shí)施科技攻關(guān)“兩條龍”助企業(yè)扭虧增效
中央政府門戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com   2006年05月16日   來源:國資委網(wǎng)站

    日前,中國石化“十條龍”中的兩大科技攻關(guān)項(xiàng)目“汽油組成滿足歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)并增產(chǎn)丙烯的催化裂化工藝(MIP-CGP)工業(yè)試驗(yàn)”和“溶劑脫瀝青—脫油瀝青氣化—脫瀝青油進(jìn)催化組合工藝”在九江石化成功實(shí)施,年可創(chuàng)效益過2億元,并使九江大化肥基本扭虧。

    具有20多年歷史的九江石化由于裝置配套“先天不足”,缺乏重油深度加工手段,企業(yè)發(fā)展受到嚴(yán)重制約。尤其是由于催化裂化烯烴含量高使汽油產(chǎn)品達(dá)不到歐Ⅲ質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),直接影響汽油質(zhì)量升級;同時(shí),丙烯原料不能滿足聚丙烯裝置滿負(fù)荷運(yùn)行需求,導(dǎo)致聚丙烯產(chǎn)量提高后需要大量外購價(jià)格昂貴的丙烯,大大增加了產(chǎn)品制造成本。此外,由于原油價(jià)格持續(xù)走高,導(dǎo)致以渣油為原料的化肥產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加,造成化肥裝置虧損嚴(yán)重;同時(shí),隨著石油加工技術(shù)的發(fā)展和國際石油價(jià)格的上漲,渣油輕質(zhì)化成為煉油提高經(jīng)濟(jì)效益亟待解決的問題。

    為徹底解決以上問題,提高九江石化的市場競爭力,總部確定了“汽油組成滿足歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)并增產(chǎn)丙烯的催化裂化工藝(MIP-CGP)工業(yè)試驗(yàn)”和“溶劑脫瀝青—脫油瀝青氣化—脫瀝青油進(jìn)催化組合工藝”研究開發(fā)課題,并將其列入中國石化“十條龍”攻關(guān)項(xiàng)目;由九江分公司作為組長單位,鎮(zhèn)海分公司、石科院、洛陽工程公司、蘭州設(shè)計(jì)院等單位參加共同研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)和實(shí)施。

    以生產(chǎn)汽油組成滿足歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)并多產(chǎn)丙烯的MIP-CGP技術(shù)(催化裂化工藝),是在催化裝置上獨(dú)立自主創(chuàng)新、享有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)技術(shù)。它可使重質(zhì)油輕質(zhì)化,大幅度增加催化裝置的加工原料,生產(chǎn)出更多的高附加值產(chǎn)品。該項(xiàng)目前年改造完成初步試驗(yàn)就取得良好效果,除汽油質(zhì)量得到提高外,總液收、液化氣產(chǎn)率、丙烯含量以及丙烯對進(jìn)料的產(chǎn)率等均有大幅度提高,裝置能耗也降低10千克標(biāo)油/噸。2005年,該項(xiàng)技術(shù)更是在九江石化大顯身手:進(jìn)一步大幅度降低汽油烯烴含量,產(chǎn)品完全達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn);丙烯產(chǎn)量與2004年同比提高2萬噸,為聚丙烯裝置產(chǎn)量突破12萬噸創(chuàng)造了決定性的條件;解決了全廠汽油烯烴質(zhì)量問題;全廠高辛烷值汽油比例超過70%;大幅度提高了高附加值產(chǎn)品的比例。以上,共給九江石化創(chuàng)造了超過2億元的綜合效益。

    與此同時(shí)的“溶劑脫瀝青—脫油瀝青氣化—脫瀝青油進(jìn)催化組合工藝”,充分利用化肥和催化裂化對原料性質(zhì)要求的差異,優(yōu)化利用減渣、油漿資源,增加裝置的渣油加工能力,為催化裂化裝置提供優(yōu)質(zhì)原料,劣質(zhì)化的脫油瀝青則作為化肥氣化爐原料。九江石化自主開發(fā)的炭黑采用壓濾連續(xù)回收及自動控制技術(shù)處理法,填補(bǔ)國內(nèi)空白;利用天津石化閑置的溶劑脫瀝青裝置的設(shè)備,新建50萬噸/年溶劑脫瀝青裝置一次投產(chǎn)成功,生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。該組合工藝為九江石化提高原油加工深度、降低化肥原料成本、實(shí)現(xiàn)化肥基本扭虧發(fā)揮了重要作用。瀝青氣化技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,對于煉油廠實(shí)現(xiàn)渣油完全高附加值利用、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境,形成適合中國國情的、新的重油加工技術(shù)路線,有著重大現(xiàn)實(shí)意義。該工藝實(shí)施后,裝置液化氣收率提升了近2個百分點(diǎn),輕質(zhì)油收率上升1-2個百分點(diǎn),輕液收率上升2-3個百分點(diǎn);與現(xiàn)有以渣油為原料的氣化工藝路線相比,年創(chuàng)效超過6000萬元。

    “汽油組成滿足歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)并增產(chǎn)丙烯的催化裂化工藝(MIP-CGP)工業(yè)試驗(yàn)”和“溶劑脫瀝青—脫油瀝青氣化—脫瀝青油進(jìn)催化組合工藝”在九江石化成功實(shí)施,對我國石化行業(yè)提高核心競爭力和經(jīng)濟(jì)效益將有著深遠(yuǎn)指導(dǎo)意義。對于80%是催化而來的“中國汽油”,催化裝置上能直接生產(chǎn)出滿足歐Ⅲ質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的汽油,無疑是個大突破,國際上也無此先例。目前,該技術(shù)已申請中國發(fā)明專利11項(xiàng),已獲授權(quán)7項(xiàng)。適用于我國渣油工藝化肥企業(yè)、大大降低化肥產(chǎn)品制造成本、增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力的“溶劑脫瀝青—脫油瀝青氣化—脫瀝青油進(jìn)催化組合工藝”,也已申請中國發(fā)明專利2項(xiàng)。以上兩項(xiàng)技術(shù)作為中國石化的核心技術(shù),正進(jìn)一步加大國際交流,參與國際市場競爭。

 
 
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