截至12月10日,澀北氣田累計開展泡排作業(yè)53口235井次,作業(yè)成功率達(dá)93.62%,累計增產(chǎn)天然氣3010.19萬立方米,累計產(chǎn)水增量1.68萬立方米,日均恢復(fù)產(chǎn)量23.83萬立方米,14口水淹停產(chǎn)井得到了恢復(fù)生產(chǎn)。
今年以來,青海油田天然氣開發(fā)公司把提高單井采收率作為氣田開發(fā)的生命線,依靠科技力量不斷提高氣田管理水平。不斷引進(jìn)和完善措施工藝技術(shù),初步形成了防砂、堵水封竄、井下節(jié)流、連續(xù)油管沖砂、排水采氣、增壓集輸6種主體工藝技術(shù),使采氣工藝實現(xiàn)了由單一化向多元化的轉(zhuǎn)變;不斷提高措施作業(yè)成效,堅持“一井一法、先易后難、技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)有效”四個基本原則,落實“作業(yè)前吃透井史、作業(yè)中嚴(yán)把技術(shù)、作業(yè)后進(jìn)行評價”三個階段的重點任務(wù),抓好“設(shè)計編制、過程控制、總結(jié)提高”三個方面的工作,加大停躺井、問題井治理力度;加大了排水采氣新工藝的攻關(guān)力度,修正建立了澀北氣田臨界攜液流量模型和計算圖版,完善氣井井筒積液判別標(biāo)準(zhǔn),建立排水采氣工藝選擇圖版,并先后開展了泡排、柱塞氣舉、渦流排水、速度管柱等工藝先導(dǎo)性試驗,取得了良好效果。特別是在泡排方面,通過不斷優(yōu)選泡排藥劑、優(yōu)化加注制度和精細(xì)資料求取,形成了適合澀北氣田的泡排工藝模式,并研制了低溫泡排劑,攻克了冬季泡排無法實施等技術(shù)難題,實現(xiàn)了泡沫排水采氣工藝的規(guī)模應(yīng)用。