近日,經(jīng)過中冶京唐機電公司參戰(zhàn)員工連續(xù)32小時的協(xié)同奮戰(zhàn),曹妃甸300噸1號脫磷轉(zhuǎn)爐本體在眾人矚目下安裝就位,順利實現(xiàn)了首鋼京唐煉鋼工程第一個關鍵的安裝節(jié)點。
曹妃甸300噸1號脫磷轉(zhuǎn)爐是中冶京唐有史以來承建的最大轉(zhuǎn)爐,也是我國現(xiàn)有最大噸位的轉(zhuǎn)爐。轉(zhuǎn)爐托圈重320噸,與爐殼組裝后重585 噸,設備重量大,安裝技術要求高,現(xiàn)場作業(yè)條件復雜,施工難度大。能否順利完成此次安裝作業(yè),不僅直接關系到首鋼京唐煉鋼工程設備安裝的整體進展,而且影響到中冶京唐設備安裝品牌在曹妃甸市場的確立與鞏固。按照公司重大方案專家論證程序,最終確定了在轉(zhuǎn)爐加料跨組對分體托圈和爐殼,在爐底臺車上制作安裝支架,采用液壓吊將轉(zhuǎn)爐托圈和爐殼吊到支架上組對,然后整體平移到安裝位置,利用同步頂升系統(tǒng)頂起設備,分步驟落到基礎上的吊裝方案,成功解決了500噸汽車吊和250噸履帶吊抬吊設備的站位布置與協(xié)同作業(yè)、支撐系統(tǒng)在保證安全和經(jīng)濟前提下的穩(wěn)定性效核、同步液壓系統(tǒng)的操作等一系列技術難點,為安裝的順利進行奠定了堅實的技術基礎,同時也為中冶京唐建筑業(yè)10項新技術中“大型設備整體安裝技術”的推廣應用留下了一個典型范例。
入冬以來,曹妃甸這座人工小島終日氣溫在零下10度以下,而且經(jīng)常是風沙撲面。自2007年10月中旬進場,2007年12月28日夜,經(jīng)過施工人員連續(xù)5個多小時的緊張作業(yè),利用2600噸/米塔吊順利完成了轉(zhuǎn)爐軸承座的吊裝工作。2008年1月14日,員工們僅用不到4個小時的時間就完成了爐殼、托圈連接裝置中球形支撐的定位焊接工作,為接下來的大量焊接工作創(chuàng)造了有利條件。1月22日,在精心準備的基礎上,托圈耳軸驅(qū)動端和游動端的軸承裝配工作也相繼順利完成。在轉(zhuǎn)爐安裝支架的制作和加固過程中,經(jīng)過兩級公司技術部門的多次計算復核,最終四個立柱采用直徑630×9的無縫鋼管,達到了支架外形尺寸精準、結(jié)構受力科學的要求,既保證了安裝需要,又有效節(jié)省了材料。
據(jù)悉,1月26日晚,隨著500噸汽車吊進場,安裝進入了緊張的到計時。職工們連續(xù)奮戰(zhàn)兩個晝夜加固安裝支架和為吊車準備跑板鋪設。27日凌晨,準備工作陸續(xù)完畢。中午12時33分,在業(yè)主、監(jiān)理以及兩級公司項目部有關領導和管理人員熱切的關注目光中,隨著起重工的一聲哨音,500噸汽車吊和250噸履帶吊同時啟動,320噸重的托圈與軸承座的組合體緩緩離開地面。達到指定高度后,已經(jīng)設置好支架的臺車順著軌道緩慢拖到拖圈下面,在測量儀器的監(jiān)測控制下,托圈準確落到支架上。兩臺吊車重新站位后,18時40分爐殼起吊,20時22分爐殼、托圈裝配完畢。隨后用卷揚牽引臺車,23時30分牽引到位,四臺200噸液壓千斤頂同步頂起托圈進行就位調(diào)整工作。凌晨3時,令人矚目的曹妃甸300噸1號脫磷轉(zhuǎn)爐本體終于就位完畢。在新春佳節(jié)即將來臨之際,機電員工以曹妃甸300噸1號脫磷轉(zhuǎn)爐本體的如期安裝就位,為中冶京唐機電設備的安裝史上留下了精彩的一筆,也為自己獻上了一份特殊的節(jié)日禮物。