新華社天津1月10日電(記者 曾?。┲惺旖蚍止臼菄姨卮笮褪突て髽I(yè),其千萬噸煉油和百萬噸乙烯都是國家龍頭項目。公司負責人介紹,從2013年年底開始,中石化能源部門從“利潤優(yōu)先模式”開始向“減排優(yōu)先模式”轉(zhuǎn)變。主動關(guān)停鍋爐、更換燃燒介質(zhì)、增加脫硝設(shè)施,投資總額接近2.5億元。
在中石油天津分公司的廠區(qū)南部,并排矗立著9座熱電鍋爐,他們擔負著為這個國內(nèi)最大的煉化一體化基地提供能源的重任。從2013年10月份起,公司主動關(guān)停了其中的一座鍋爐,加上之前封停的兩座,如今共有3臺鍋爐處于停運狀態(tài)。在天津石化飛速發(fā)展的過程中,這樣的情況非常少見。
中石化天津分公司熱電部經(jīng)理楊志剛介紹,天津市從2013年9月開始了“美麗天津一號工程”,按照總體排放控制要求,公司主動將7號鍋爐停運。這段期間,天津石化供熱部門減少供電總量1.2億千瓦時,減少燃料消耗總量10萬噸。經(jīng)過計算,氮氧化物排放總量同比減少4.63%。
天津石化關(guān)停鍋爐減少了發(fā)電量,而用電量并沒有變化,最終的差額需要向電網(wǎng)購電。楊志剛算了一筆賬,該企業(yè)自發(fā)電成本是每千瓦時0.3元,而購電成本是0.53元。按照變動成本和購電價格之比,天津石化僅購電成本就要增加2.5億元,而這,僅僅是關(guān)停鍋爐3個月的成本。
在天津石化熱電部聯(lián)合二車間,記者看到員工們正在熟練操作著當下最先進的CFB鍋爐,并通過控制給料機的轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整鍋爐燃料的摻燒比例。天津石化開始采用熱值比煤高、氮氧化物貢獻率相對低的石油焦替代煤做燃料。
工作人員介紹,以前CFB鍋爐主要是燒煤,現(xiàn)在改為高硫重質(zhì)原油在煉制中產(chǎn)生的石油焦,煤焦比由原來的8:2調(diào)至1:9。氮氧化物總量得到大幅度降低。由于每噸煤炭的價格比石油焦便宜180元,改變摻燒方式給企業(yè)增加生產(chǎn)成本1500萬元。
此外,天津石化先后對4臺老的煤粉爐全部實施燃燒器改造,實現(xiàn)低氮燃燒,全年提高10%至30%的脫硝效率。在總投資5.7億元的“碧水藍天”項目中,對7臺熱電鍋爐煙氣脫硝項目資金就占了2個多億。
中石化天津分公司安環(huán)部部長高海山表示,天津石化千萬噸煉油和百萬噸乙烯這兩大工程上馬之后,企業(yè)總排放量反倒減少了?!懊繕藴柿⒎矫仔∮诨虻扔冢保埃昂量恕保@一堪稱世界最嚴氮氧化物排放指標,天津石化力爭在2014年完成。項目全部建成投用后,將大大改善天津石化的環(huán)境質(zhì)量,其中氮氧化物排放量將比目前減少6978噸,二氧化硫排放量將減少390噸。